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電渦流測功(gōng)機發動機(jī)轉速不穩什麽原因

更新時間:2019-8-30 10:49:45 瀏覽次數:

  電渦流測功機發動機轉速不穩(wěn)什麽原因(yīn)

  電(diàn)渦流測功機的(de)常見故障之一就是發動機方麵的問題,今天來來說說電渦流測功機發動機轉速不(bú)穩什麽原因

  一、測功機發(fā)動機係統的恒轉速(sù)控製

  測功機恒轉速控製就(jiù)是通過轉速閉環(huán)控(kòng)製來(lái)改變電渦流測功機的自然特性,使它的負荷特性(xìng)變為恒(héng)轉速特性,如果係統偏離平衡點,由(yóu)於轉速閉環的控(kòng)製,使得測功機勵磁(cí)電流相應發生變化,即測功機負荷特性從一條自然特性曲(qǔ)線跳轉到(dào)另外一條自然特性曲線,進而使係統返回平衡點。

  二(èr)、低轉速不穩定點的原因分析

  根據測功機恒轉速控(kòng)製的分析,可以發現,雖然通過恒轉速閉環控製對測功機自然特性進行改造,但測功機發動機係統穩定運(yùn)行(háng)時,如果發動機瞬時扭矩轉速波動率大於電渦流(liú)測功機轉速閉環調節率,測功機仍然是通過它的自然特性(xìng)曲線與發動機保持平衡的。

  此時,如果在某些工況點下發動機的扭矩特性與測功(gōng)機自然特性存在不穩定或半穩定點,則係統將在該點附近進(jìn)行頻繁地調節。轉速閉環雖然可以在一定程度上使係統回複到平衡點,但(dàn)由於測功機勵磁電流加載的滯後,使得係統在這種工況點上的穩定性不如其它(tā)穩定工況點。

  三,同時,一般的汽油機(jī)在(zài)低轉速、中高負荷(hé)工作(zuò)時,由於氣缸內燃燒很不充分,使輸出扭矩波動過大,進而導致發動機扭矩(jǔ)轉速曲線在小範圍(wéi)內呈現無規則變化。當dMe/dn,即扭矩轉速變化(huà)率接(jiē)近或者大於測(cè)功機的扭矩調解率時(shí),將(jiāng)導致係統轉速控(kòng)製的不穩定。

  從上述理論分(fèn)析中可以得出,對於這種現象最根本(běn)的解決辦法就是盡可能地提高係統的扭矩調節響應速度,即提高dMe/dn。對於係統來說需要從測(cè)功機和控製器兩個方麵分別(bié)考(kǎo)慮。測功機方麵可以考慮選取勵磁響(xiǎng)應即扭矩加載響應更快的測(cè)功機;控製器方麵應該進一步(bù)改(gǎi)進(jìn)勵磁電流回路以(yǐ)及相應程序的控製(zhì)算法。由於條件限製,隻進行了控製器方麵的改進。

  四(sì)、控製器改進及試驗結果

  考慮控(kòng)製器電路板(bǎn)布局方麵的改(gǎi)進,減少對信(xìn)號的(de)幹擾。設計中優先(xiān)考慮電磁兼容問題,在對MCU進行模塊劃分後,對帶(dài)噪聲和不帶噪聲(shēng)信號(hào)的功能模塊進(jìn)行(háng)了有效的隔離,能夠(gòu)滿足嚴格的電磁兼容性要求。為了在(zài)保證電磁兼容性要求下提高控製核心的通用性,采用了數字核心電路與母板分離的模塊化方案,經過電磁兼容考慮優化的測控部分電路布局。

  同時對勵磁電流回路進行改進。由於本係統采用大(dà)功率MOSFET作為直流斬波器件,通過MC9S12DP256輸出的PWM信號進行勵磁電流控製,因此測功機勵磁線圈中為脈衝電流。係統采用LEM公(gōng)司電流傳感器LA58-P進行(háng)電流信號的測量,LA58-P為霍(huò)爾型電流傳感器,采用非接觸方式測量,具有無插入損失、精度(dù)高(gāo)、響(xiǎng)應頻帶寬和(hé)抗幹擾能(néng)力強等特點,非常適合於工業控製現場應用。LA58-P將脈衝電流信號轉變為脈衝(chōng)電壓信號,在(zài)進入A/D轉換模塊前,需要對脈(mò)衝信號進行有效值(zhí)計算。為了提高係統(tǒng)響應時間及測量精(jīng)度,設計中采用了真有效值芯片MX536,此芯片自帶低通濾(lǜ)波器,應用簡單方便。MX536輸(shū)出信號再通過(guò)一級電壓跟隨增強其驅動能力,最後進入係統A/D轉換(huàn)模塊。

  在上述硬(yìng)件改進(jìn)的基礎上(shàng),再進行PID的重新整(zhěng)定。係統采用分段PID控製(zhì),整定的(de)順序由低差值段到高(gāo)差指段。

  整定的原則如下:

  (1)低差值段的PID參數要求動態響應速度足夠快,在控製(zhì)對象發生擾動時能(néng)快速控製(zhì)回到目標(biāo)設定值。

  (2)最低差值段的PID參數即為穩(wěn)態控製的(de)PID參數,要(yào)求穩態控製精度高,在此基礎上響應速度越快越好。

  (3)高差值段的PID參(cān)數要(yào)求超調盡量小,保證階躍調(diào)整過程中不引發振蕩。

  (4)每一段的參數之(zhī)間相互承接,每一段的PID參數都要參與係統的調整。這可根據調整周期、PID輸出(chū)的計算公式以及(jí)每(měi)段的最大差值進行計算得出參數上限。在具體調(diào)試中,可根據實際控製對象以及所需目標控製效果進行相應的調整。

  五、結論

  從(cóng)上述試驗結果分析可知,所選配的國產扭振減振器與發動機曲軸軸係(xì)匹配合理,能起到很(hěn)好的扭振減振作用。

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